隨著我國的煙塵排放標準日趨嚴格,而從經濟性、適應性方面考慮,熱電廠又要求煤燃鍋爐對煤種的適應性要強,因此目前大多數熱電廠均采用循環流化床潔凈煤燃燒技術。針對循環流化床鍋爐粉塵產生量大,對除塵器效率要求較高等情況,正確合理的選擇鍋爐除塵器,充分考慮經濟、可行、適用等方面的影響,鍋爐粉塵污染物達標排放勢在必行。
(一)、布袋除塵器具有綜合高性能
除塵器的除塵效率可穩定達到高以上,可滿足排放的要求,并且不受煤種、爐況及煙塵參數條件的影響。據2013年袋委會對燃煤電廠28臺布袋除塵器的調研結果:排放濃度全部低于30mg/Nm³,其中19臺低于20mg/Nm³,6臺低于10mg/Nm³。布袋除塵器在垃圾焚燒發電行業已有大量排放濃度低于10mg/Nm³的業績,用于鋼鐵行業高爐煤氣凈化,出口濃度可穩定在5mg/Nm³以下。
除塵布袋的運行阻力高于電除塵器,這是不爭的事實。近幾年通過除塵器結構型式、氣流組織、濾料及清灰技術的攻關,用于燃煤電廠的布袋除塵器運行阻力可穩定控制在800~1200Pa。袋委會調研的28臺布袋除塵器,運行阻力全部低于1200Pa,其中20臺低于1000Pa。另外,行業專家關注運行能耗,與電除塵器相比,布袋除塵器增加了引風機電耗,但節省了電場供電能耗,調研表明總的運行能耗基本上與3電場電除塵器持平。以新建600MW機組配套除塵器為例進行計算:在達到相同排放濃度時,布袋除塵器的運行能耗費用為334萬元/a,而5電場電除塵器為357萬元/a,6電場電除塵器為407萬元/a,能耗比為1︰1.07︰1.22。
布袋除塵器的使用壽命主要體現在除塵布袋的使用年限,這也是廣大用戶較為關心的問題。20世紀末,多家電廠試用布袋除塵器,但都存在除塵布袋使用數月就要換的嚴重問題,但目前這種狀況已經改變。經過近十的攻關,電廠布袋除塵器的濾料已擺脫了由PPS、玻纖濾料“一統天下”的局面,出了PPS、P84、PTFE、玻纖等多種纖維、多種結構型式、多種織造方式的高性能濾料,并針對煙塵條件制定了濾料選用規則。加上除塵器結構、氣流組織、清灰系統的改進,除塵布袋具有3~4年及長的使用壽命,可滿足一個爐役期的使用要求。袋委會調研的28臺除塵器中,除塵布袋使用壽命超過52個月的有11臺,較長為92個月,壽命未到4年仍在正常使用的有15臺,只有2臺除塵器因燃用高硫煤及頻繁啟停等原因,除塵布袋曾出現非正常破損的情況,已及時進行了改進。
關于建設費用,以新建600MW機組為例,在采用當代并達到同一排放濃度的條件下,從除塵器投資、運行能耗、維修費用等方面綜合考量對比,布袋除塵器的總費用較少,與5電場除塵器、6電場除塵器的總費用比例約為1:1.02:1.10;布袋除塵器的占地面積較小,與5電場除塵器、6電場除塵器的占地面積比例約為1:2.0:2.35,因而適宜除塵改造工程。
(二)、脈沖布袋收塵器中箱體與上箱體的要求
中箱體設計時一般要求高度比安裝的單機脈沖除塵器長一米以上,這樣有利于氣流的擴散,減少對除塵布袋的沖擊,提高除塵布袋壽命及除塵效率。我廠230燒結配料除塵安裝的除塵布袋基木與灰斗上沿齊平,導致布袋換頻繁,現己準備改造。上箱體制作時應壁體光滑(特別是倉頂蓋之間的通詢,雨水止常流走。安裝倉頂蓋的四邊梁要有足夠的強度,防止四邊梁變形、下沉,否則會導致倉頂蓋密封不嚴漏風,我廠煉鋼50噸轉爐除塵就存在此問題,導致維護困難。箱體內的花板(上箱體與中箱體之間隔柳是布袋收塵器的關健配件之一,主要起分隔塵氣和固定除塵布袋的作用在招標時要采用定位靠模工藝,花板孔采用數控四柱沖壓加工,孔徑偏差為±0.1mm,孔距偏差為±0.5mm,花板平面度<2/1000,對角線長度偏差<5mm,除塵布袋安裝牢固不掉袋,裝拆方便花板腐蝕、變形導致的漏風,會使除塵器形同擺設我廠儲運部的焦槽除塵就曾出現過花板腐蝕、變形,導致冒煙的問題,后對花板進行換,解決了冒煙的問題。