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布袋除塵技術發展及除塵范例

文章作者:宇成藍天環保   發布時間:2025-01-16
其一、布袋除塵技術發展 布袋除塵技術在近30年發展起來,我國布袋除塵器在13-100m高爐進行試驗,1985年329m高爐布袋除塵器投入生產使用。隨后太原鋼鐵廠高爐引進了技術便有了快

其一、布袋除塵技術發展

布袋除塵技術在近30年發展起來,我國布袋除塵器在13-100m³高爐進行試驗,1985年329m³高爐布袋除塵器投入生產使用。隨后太原鋼鐵廠高爐引進了技術便有了發展,其他鋼廠把該技術移植到300m³爐窯并獲得成功。此后攀鋼也建成適用高爐的布袋除塵設備。但清灰的方式均為凈煤氣反吹風形式,同時考慮到純布袋除塵技術上的不足,所以原濕法除塵器一直仍未拆除以便備用。通過織物對含塵氣流進行過濾使粉塵粒子在濾料上沉降聚集。布袋除塵的原理為利用織物篩濾作用和慣性碰撞作用為主,同時攔截作用,重力沉降作用,擴散作用和靜電作用等相互配合進行過濾捕集塵粒。過濾捕集效果與濾料的孔隙、氣流速度及粉塵自有特性等有關。布袋除塵設備針對廢氣的凈化可達到凈化度高、節水、節電、運行費用低,且對環境污染較小等特點。以脈沖清灰方式除塵原理為例,氣流由下部進入箱內布袋織物截留等方式,使灰塵沉積,通過壓力測定或時間控制檢查到灰塵時,可關閉進氣閥進行清灰,利用震動敲打的方式抖動布袋使其表面灰塵大部分落入灰斗后該布袋便可重新投入除塵工作。灰斗的灰積到程度后便可由輸灰系統設備送上大車將其運走,我們在清灰形式中采用低壓脈沖噴吹較為實用且流行。凈化氣體排放后,可以根據氣體具有的特性進行能量利用,高爐煤氣可以接入煤氣用戶使用或各種發電使用。目前其主要采用全干式工藝流程,部分設備系統前加重力除塵器或旋風除塵器;除塵器布袋材料通常為玻璃纖維針刺氈、FMS、美塔斯;閉路反吹清灰方式,以氮氣脈沖噴吹為較多使用,少部分設備為凈煤氣加壓反吹。全密封式眼鏡閥為提供;雙灰斗、葉輪給料機、灰球閥組成的卸灰設備通常在灰斗裝有氮氣炮清堵裝置以利清灰;螺旋輸灰機等實現機械輸灰的集中操作;加濕卸灰機卸灰可以防止二次污染對環境保護具有意義。
新型靜電布袋除塵技術作為除塵應用的核心工作之一。對生產生活的很多方面具有重要的作用。我們將新型靜電布袋除塵技術融合到除塵應用工作中。
其二、大型燃煤鍋爐實現脫硫除塵協同治理的成功范例
進入新世紀,我國大氣污染防治進入污染物協同治理的發展階段,在燃煤電廠逐步推出CFB、NID干法脫氣,配布袋除塵綜合把關的協同治理模式。在CFB塔選擇性加入吸收劑、催化劑或吸附劑可分別脫除SOx、NOx、二英及重金屬等污染物。CFB塔出口顆粒物濃度可達數kg/Nm³,因此采用單機脈沖除塵器進行過濾分離,并做到粉體循環回用,氣體達標排放。
2006年9#-135MW機組采用NID脫硫塔,出口粉塵濃度1500g/Nm³,后設行噴脈沖布袋除塵器,配PPS針刺氈濾料。脫硫除塵效果良好,除塵濾袋正常使用壽命達64個月。2007年機組脫硫改造工程采用同樣的治理技術和流程,將原4電場電除塵改為電袋復合除塵器,實測粉塵排塵排放濃度21mg/Nm³,成為引進NID技術的成功范例。
2×660MW機組2026t/h亞臨界鍋爐,燃無煙煤,2008年實施脫硫改造,采用我國CFBFGD脫硫工藝,出口配低壓回轉脈沖布袋除塵器。粉塵排放濃度30.6mg/Nm³,是CFB吸收塔與布袋除塵器結合用于大型燃煤鍋爐實現脫硫除塵協同治理的成功范例。
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